前郭熱電廠三號爐燃燒器改進 前郭熱電廠3號爐為武漢鍋爐廠制造的WG2-130139-G型鍋爐。設(shè)計鍋爐蒸發(fā)量130噸/時,過熱蒸汽壓力39公斤/公分2,過熱蒸汽溫度450℃,給水溫度172℃,排煙溫度148℃。原設(shè)計燃用大慶減壓渣油。C7=86.526, Hy =12.50%,O”i O.353%,N7'= 0,3726, St=O r.17%, Wv= 0.03%, Ay= 0.01726-, Q:’-1n077大卡/公斤。鍋爐燃燒室容積371.7米3,爐膛幅射受熱面335..18米2,爐膛吝積熱負荷236 XlOe大卡/米3.時,在鍋爐前增標(biāo)高9.6米和7.9米處共布置六只帶有軸向葉片式配風(fēng)器的燃燒器配風(fēng)器葉輪錐角30。,葉片數(shù)10片,葉片平均按裝角65。,葉片高220毫米,燃燒器器口擴口角15”,燃燒器出口風(fēng)速28111/秒,沒有中心風(fēng)。原設(shè)計有1 500公斤/時、10 00公斤/時,500公斤/時三種切向槽簡單機械霧化油咀j分別供鍋爐在大負荷,+{低負荷和點滅時用。 該爐自1971年11月投產(chǎn)運行以來,爐塍燃燒工況不夠理想,火焰不夠清淅,過熱器后的過剩氧均維持在4~5%以上,火焰拖長至過熱器處,過熱蒸汽溫度偏高,高溫段省煤器出白處管組曾被燒壞,省煤器出口聯(lián)箱產(chǎn)生裂紋,排煙溫度達180℃多,鍋爐‘尾部受熱面被油煙煙炱污染較嚴重,鍋爐達不到鉻牌出力。針對以上情況,廠組織了三結(jié)圖 1合調(diào)查小組,對本廠和外廠的燃油鍋爐進行了調(diào)查研究,決定把原來的燃燒器油咀改成使用蒸汽機械霧化的Y型油咀,同時對配風(fēng)器進行改造: 一,配風(fēng)器改進情況:原設(shè)計的配風(fēng)器出口風(fēng)速低,且無中心風(fēng),在試運過程中不能維持正常運行,后來簡單地:i哿-風(fēng)口出口直徑減少至520毫米,并在原有的(b 273毫米的中心管增加中心風(fēng),在中心管出口處留有cp 140毫米直徑出口流通道。冷態(tài)試驗發(fā)現(xiàn),氣流回消失,擴散角在36?!?80之間變化,換算成熱態(tài)時的一次風(fēng)速約48米/秒,二次風(fēng)速約46米/秒,一次風(fēng)率約9%在運行中雖徑多次調(diào)正,仍然不能改善燃燒工況。77年為了配合使用Y型油咀,同時將原有配風(fēng)器縮口改用內(nèi)套筒,并在中心風(fēng)出口加一穩(wěn)燃器,進改情況為圖一所示。改后冷態(tài)試驗發(fā)現(xiàn),燃燒器出口氣流變得非常不穩(wěn)定,燃燒器擴口處(a =150。)氣流附壁效應(yīng)時有時無,經(jīng)常產(chǎn)生“脫體”現(xiàn)象,盡管風(fēng)量、葉輪位置及檔板均未變化,但6i流類型經(jīng)常變換,有時為封閉型,有時則為開放型,甚至變?yōu)槿珨U散型。只有當(dāng)把葉輪全部拉出時,氣流流動狀況才稍有改善。在運行中雖然火焰比以前稍短,、但有部分油滴穿透風(fēng)層,火焰后部仍有末燃盡油滴火星。 為了改薔燃燒我們決定改成文丘利平流試配風(fēng)器,如圖二所示。穩(wěn)燃器面積0.0572米2,風(fēng)口面積0.159米2,直流風(fēng)面積0 .1018米2,直流風(fēng)量11 800米3/時,中心風(fēng)量4120米3/時,單只火咀總風(fēng)量15920米3/時, (相當(dāng)于熱態(tài)24700米3/時) 冷態(tài)試驗發(fā)現(xiàn)單只火咀氣流,流來較大直徑不到900毫米,風(fēng)力衰減較慢,直至后墻水冷壁處風(fēng)速仍有2~4米/秒,流回流區(qū)較小且呈瘦長形狀,較長約300毫米,較大直徑150毫米左右。由于按裝尺寸及配風(fēng)器互相間的影Ⅱ向,氣流稍偏離中心。 二,油咀改進情況,所采用的Y型}由咀如圖三所示?;旌峡譇,油孔B,汽孔C采用三種尺寸,分別在油霧化試驗臺上進行了,冷態(tài)試驗:1號油咀在油壓20公斤/公分2、 2號油咀在油壓15公斤/公分z、汽壓8公斤/公分2下ds=128微米,油量與油樂,汽壓、汽耗宰的關(guān)系如圖五所示, 3號油咀在油壓15公斤/公分2、汽壓8公斤,/公分2下cls=136微米(圖八),油量與油壓,汽壓,汽耗率的關(guān)系如圖六所示。這三種尺寸內(nèi)Y型池咀霧化質(zhì)量酃較好,‘£化角在901~]0。j。之間,汽耗率小,油量凋節(jié)幅度大,顯示了Y型汕噴咀的沈點??肌畱]油咀出力與鍋爐:容量我們孑用一號汕畎陽。 三、改進效果及存在問題: 三號爐燃燒器改進投入運行后改善了燃燒效果,于77年12月份經(jīng)試驗測量及觀察分開主要有以下幾點: 1.由于改善了燃燒,燃油能在爐膛內(nèi)充分燃盡,因此顯著地降低了排煙溫度,在鍋爐負荷80噸/時~108噸/時下,排煙溫度在80-- 108℃之間變化。 2.由于油霧化質(zhì)量改善,加之配風(fēng)合理及時,風(fēng)油早期濕合和后期擾動均較理想,因此降低了過剩氧量,雖未經(jīng)細致調(diào)正,但過熱器后O:降至1.6~3.1%時也沒有 現(xiàn)冒黑煙現(xiàn)象。 3.燃油的著火點適當(dāng),燃燒屋火焰明亮清淅,無油滴燃點飄動。 總的來說,這次改進收到了較好的效果,但我們認為還存在以下二個問題: 1.原設(shè)計給水溫度172℃,由于高壓加熱器沒有投入運行,實際上給水溫度在{6℃-- 108℃之間變化加之以前曾割去約1/10的省煤器管組,因此鍋爐出力受汽溫的限制仍達不到原設(shè)計值。 2.配風(fēng)器出口風(fēng)力衰減過晚,火焰末端有時沖刷后墻水冷壁。另外空氣予熱器低蠱段的腐蝕問題也要研究解決。
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水平濃淡生物質(zhì)燃燒機氣固流動特性試驗研究 搞要:在水平濃淡生物質(zhì)燃燒機的實際應(yīng)用中,生物質(zhì)燃燒機的分離性能主要受分離擋板數(shù)量及布置方式的影響。該文在一擋板對稱布置、一擋板不對稱布置、三擋板不對稱布置3種不同的方式下,通過調(diào)整生物質(zhì)燃燒機一次風(fēng)擋板角度,對3種布置方式下生物質(zhì)燃燒機的阻力特性、濃淡風(fēng)比及濃縮比進行了研究,旨在確定一次風(fēng)擋板角度與分離擋板對生物質(zhì)燃燒機濃淡分離的影響,以便提高水平濃淡生
旋流生物質(zhì)燃燒機的試驗研究 一、概況 為了實現(xiàn)點火及低負荷燃燒時節(jié)約天然氣的目fk-我所和成廠在六號爐上試用了I,Ⅱ型預(yù)燃室 旋流燃燒器,在-九八三年三月份基本完成,這種燃燒器能點燃次煙煤及低負荷時穩(wěn)燃。 成廠煤種為次煙煤,發(fā)熱量、揮發(fā)分及灰熔點均低。所以在設(shè)計中如考慮到燃燒的穩(wěn)定性,就 必然要提高預(yù)燃室的熱負荷強度,、但這檬熬令窮易出現(xiàn)結(jié)焦問褥。.為了減輕結(jié)焦和不影確生物 質(zhì)燃燒機的長期安壘運行
發(fā)電廠鍋爐燃燒調(diào)節(jié)問題及解決路徑思考
發(fā)電廠鍋爐燃燒調(diào)節(jié)問題及解決路徑思考 【摘要】隨著我國現(xiàn)代化發(fā)展進程的逐漸加快,國內(nèi)各行各業(yè)都**了較大程度的發(fā)展,而這也使得我國的電力需求量不斷提升,給供電部門帶來了巨大的壓力?;鹆Πl(fā)電廠作為我國主要的供電單位,其承擔(dān)著我國大部分地區(qū)的電力供應(yīng),而在發(fā)電過程中鍋爐是主要設(shè)備之一。本文即是對發(fā)電廠鍋爐燃燒調(diào)節(jié)問題及解決路徑進行研究,探討了鍋爐燃燒調(diào)節(jié)的主要內(nèi)容,同時對目前我國發(fā)電廠鍋爐燃燒優(yōu)化技術(shù)
前郭熱電廠三號爐燃燒器改進 前郭熱電廠3號爐為武漢鍋爐廠制造的WG2-130139-G型鍋爐。設(shè)計鍋爐蒸發(fā)量130噸/時,過熱蒸汽壓力39公斤/公分2,過熱蒸汽溫度450℃,給水溫度172℃,排煙溫度148℃。原設(shè)計燃用大慶減壓渣油。C7=86.526, Hy =12.50%,O”i O.353%,N7'= 0,3726, St=O r.17%, Wv= 0.03%, Ay= 0.01726-,
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